給排水工程師對(duì)于循環(huán)水泵超功率的原因分析與處理
電站循環(huán)水泵(以下簡(jiǎn)稱“循泵”)功能為向凝汽器提供冷卻水,某電站(以下簡(jiǎn)稱“P項(xiàng)目”)每臺(tái)機(jī)組配置兩臺(tái)循環(huán)水泵,供應(yīng)商為國(guó)外廠家(以下簡(jiǎn)稱A),泵型為混流式、混凝土蝸殼循環(huán)水泵,齒輪箱與電機(jī)分包商也均為國(guó)外廠家。
在安裝工作及靜態(tài)試驗(yàn)完成,確認(rèn)具備啟動(dòng)條件后,便對(duì)該電站第一臺(tái)機(jī)組2號(hào)循泵(002PO)進(jìn)行了首次性能試驗(yàn),數(shù)據(jù)顯示,在設(shè)計(jì)入口壓力下,循泵流量與電機(jī)功率均比系統(tǒng)要求的設(shè)計(jì)值高。隨后對(duì)該機(jī)組1號(hào)循泵(001PO)也進(jìn)行了首次啟動(dòng),得到了相同的結(jié)果。
該電站建設(shè)承包方邀請(qǐng)循泵供貨A廠家現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師到現(xiàn)場(chǎng),親自啟動(dòng)了001PO性能試驗(yàn),并更加精確地測(cè)量了相應(yīng)試驗(yàn)數(shù)據(jù),確認(rèn)此問題真實(shí)存在,各方隨即展開了原因分析及落實(shí)最終的處理方案。
1 合同中規(guī)定的性能參數(shù)
原約定的參數(shù)見表1。
2 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果
在首次啟動(dòng)發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵存在超功率問題后,為了得到更準(zhǔn)確的試驗(yàn)數(shù)據(jù),隨后又分別于6月19日、6月23日兩次啟動(dòng)了001PO,持續(xù)時(shí)間分別為5 h與3 h。
在此過程中收集了系統(tǒng)、設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù),現(xiàn)場(chǎng)泵性能試驗(yàn)特性曲線如圖1所示。
從上述圖表中的數(shù)據(jù)可看出,電機(jī)的輸入功率為6 950 kW,比電機(jī)的額定功率6 500 kW超出7%,比電機(jī)的最大消耗功率6 233 kW超過約11.5%,電機(jī)穩(wěn)定電流在710 A左右,比額定電流633 A超出了約12%,流量36.7 m3/s比設(shè)計(jì)的額定流量32.165 m3/s超出約14%,從上述結(jié)果可知,該泵的Q-H性能曲線較大程度上偏離了合同要求的性能曲線,對(duì)此展開如下原因分析。
3 原因分析
在確認(rèn)循環(huán)水泵超功率的問題后,根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)及認(rèn)真分析,鎖定導(dǎo)致該問題的原因有系統(tǒng)阻力偏低、泵實(shí)際轉(zhuǎn)速偏高與泵幾何尺寸偏大三個(gè),具體描述如下。
3.1 系統(tǒng)阻力偏低
泵工作點(diǎn)為系統(tǒng)阻力曲線與泵性能曲線(流量-揚(yáng)程)的交點(diǎn),經(jīng)過仔細(xì)核查,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵系統(tǒng)的實(shí)際阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)阻力,在性能曲線不變的情況下,交點(diǎn)沿著性能曲線向右下方移動(dòng),致使泵的揚(yáng)程降低、流量增大。
3.2 泵實(shí)際轉(zhuǎn)速偏高
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),泵的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速為160 rpm,但電機(jī)和齒輪箱的設(shè)計(jì)輸入?yún)s為161 rpm,由于實(shí)際制造過程中存在一定允許的偏差,在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得的循泵實(shí)際轉(zhuǎn)速為161.8 rpm,與設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速存在約1.13%的偏差。根據(jù)比例定律公式:
Q2/Q1=n2/n1
H2/H1=(n2/n1)2
P2/P1=(n2/n1)3
致使流量、揚(yáng)程、軸功率都增加,但據(jù)計(jì)算僅轉(zhuǎn)速增加不會(huì)導(dǎo)致功率的大幅上漲。
3.3 泵葉輪的幾何尺寸偏大
除本文討論的P項(xiàng)目外,廠家A在本次供貨前也曾為其他電站項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱Q項(xiàng)目)提供過循環(huán)水泵,二者使用了相同的水力模型。
鑒于Q項(xiàng)目循泵運(yùn)行良好,A廠家在Q項(xiàng)目原型泵基礎(chǔ)上,考慮一定線性比例因子后設(shè)計(jì)了P項(xiàng)目循泵,據(jù)A廠家反饋該比例因子為1.236;當(dāng)發(fā)現(xiàn)P項(xiàng)目循環(huán)水泵的超功率問題后,A廠家經(jīng)過重新核算,得出上述線性比例因子應(yīng)為1.212(誤差值為2.4%)。
根據(jù)相似定律,流量與線性比例因子的立方成正比,揚(yáng)程與線性比例因子的平方成正比,而功率與該因子的五次方成正比,目前該比例因子的誤差值為2.4%,則該誤差將導(dǎo)致循泵流量、揚(yáng)程與功率的顯著增大。
4 解決方案分析
針對(duì)前述三種原因,制定如下四種解決方案。
4.1 切割葉輪,減小葉輪直徑
循泵為混流泵,滿足切削定律,相應(yīng)公式如下:
對(duì)循環(huán)水泵葉輪進(jìn)行切割,根據(jù)上述公式可知,葉輪直徑減小,其它幾何尺寸不變(忽略出口處葉片寬度的微小變化),可減小泵的流量,降低電機(jī)功率,但會(huì)使泵的揚(yáng)程降低。
為達(dá)到合同規(guī)定的技術(shù)性能要求,廠家A計(jì)算原循泵葉輪半徑需車削掉51.5 mm,車削后水泵性能曲線將向下平移,可基本與合同要求的特性曲線重合,相關(guān)比較見表2。
另外,由于循環(huán)水流量增加,根據(jù)汽輪機(jī)組輸出功率和循環(huán)水流量的關(guān)系曲線,輸出功率可提高近0.08%(約800 kW),但實(shí)際能否增加機(jī)組的輸出功率以及增加多少還與凝汽器是否能達(dá)到該流量下對(duì)應(yīng)的真空值有關(guān)。
綜上,該方法可以達(dá)到降低循泵流量與電機(jī)功率的目標(biāo);但所需工作量較大、實(shí)施難度也較大,預(yù)計(jì)4臺(tái)循環(huán)水泵全部車削葉輪,以及拆卸、安裝與調(diào)試共需5個(gè)月以上,無法滿足工程進(jìn)度。
4.2 更換齒輪箱
不對(duì)電機(jī)進(jìn)行更換,僅更換齒輪箱,在電機(jī)轉(zhuǎn)速不變的情況下改變齒輪箱太陽輪和行星輪的轉(zhuǎn)速比,以降低水泵轉(zhuǎn)速。
根據(jù)比例定律公式,轉(zhuǎn)速下降,流量、揚(yáng)程和功率均可得到降低:
為達(dá)到合同規(guī)定的技術(shù)性能要求,廠家A計(jì)算轉(zhuǎn)速需由原來的161.8 rpm降低至155.3 rpm,齒輪箱變比將由原來的1:4.6降低為1:4.8,轉(zhuǎn)速降低后水泵性能曲線將向下平移,可基本與合同要求的特性曲線重合。 綜上,該方法可以達(dá)到降低循泵流量與電機(jī)功率的目標(biāo),且較葉輪車削,工期短、工作量小;但由于需重新設(shè)計(jì)、制造齒輪箱,成本較高,且齒輪箱的制造工期較長(zhǎng)(約1 a)。
4.3 增加循環(huán)水泵系統(tǒng)阻力
由于循環(huán)水泵系統(tǒng)的實(shí)際阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)阻力,則可修改循泵蝸殼和涵道結(jié)構(gòu),或在凝汽器出水側(cè)管路中增加節(jié)流孔板,增大系統(tǒng)阻力,從而改變循泵工作點(diǎn),達(dá)到提高揚(yáng)程與減少流量的目的,但功率會(huì)稍有增加。在現(xiàn)有循泵嚴(yán)重超功率的情況下,該種方法不可取。
4.4 更換大功率的電機(jī)
現(xiàn)有循泵嚴(yán)重超功率,可考慮更換更大功率電機(jī),但該種方案所需工期較長(zhǎng)(2 a),不滿足工程進(jìn)度;而且更換的電機(jī)功率將達(dá)到8 000 kW,成本較高,經(jīng)濟(jì)型較差。
5 最終采取的處理方案
根據(jù)前述幾種方案的對(duì)比分析,在綜合考慮各種因素后,各方最終決定采用第一種解決方案,且根據(jù)計(jì)算切削后的性能參數(shù):
Q=126 000 m3/h,H=15 m,P=5 800 kW
可以滿足循環(huán)水系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行工況要求,同時(shí),為保證葉輪切割質(zhì)量,電站總承包方要求切削后的葉輪要單獨(dú)進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)。
5.1 葉輪切削后以及性能試驗(yàn)結(jié)果
確定方案后,在各方的通力合作下,4臺(tái)循泵均進(jìn)行了切削(葉輪直徑從2 879 mm減少到2 776 mm),在動(dòng)平衡試驗(yàn)合格后,運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了回裝,并對(duì)1、2號(hào)循泵進(jìn)行了再鑒定性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果基本與預(yù)期相同,見表3。
5.2 結(jié)論及安全性評(píng)價(jià)
綜上,葉輪切削后,循泵流量、揚(yáng)程和功率均得到了明顯下降,基本滿足了系統(tǒng)運(yùn)行要求,雖然軸功率上漲較多,且電機(jī)輸入功率(6 550 kW)稍微超過了電機(jī)額定功率(6 500 kW),但據(jù)測(cè)試?yán)@組溫升很低,電機(jī)廠家通過分析計(jì)算,認(rèn)為即使在特殊工況下電機(jī)輸入功率短時(shí)達(dá)到6 700 kW,也不會(huì)對(duì)電機(jī)壽命造成影響。
此外,循環(huán)水泵由LGD/LGE中壓盤供電,不影響LHA/LHB應(yīng)急母線的負(fù)載,因此不影響應(yīng)急柴油機(jī)的帶載能力,因此供電系統(tǒng)也是安全的。最終,電站營(yíng)運(yùn)者經(jīng)過試驗(yàn)、計(jì)算與分析,也認(rèn)可了循泵葉輪切削方案,認(rèn)為最終試驗(yàn)結(jié)果可以保證循泵的長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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